中国江苏网讯 丹桂飘香,10月28日10:20,在金陵石化水煤浆设备现场,本年新建的低温热发电机组安稳高效运转,实时多个方面数据显现:发电2900千瓦时/小时。
近年来,金陵石化坚决绿色展开理念,从办理、优化、技能三个方面继续攻关,深化挖潜节能降耗。通过施行热媒水供热、直热供料、低温热发电、烟气换热等行动,继续推进余热回用,推进动力循环运用,完结绿色节能,作用十分显着。本年,前三季度余热回用节省低压蒸汽80多万吨,节支超亿元。
10月25日15:00许,在金陵石化32号路北异丁烷设备中控室,DCS实时多个方面数据显现,制品塔进料温度74℃(摄氏度),热媒水交流正常。
该公司异丁烷设备原规划运用低压蒸汽作为精馏塔底热源,能耗大。而接连重整、芳烃设备有很多的热媒水可通过。为此,该公司专门树立攻关组,从2019年施行节能攻关,通过严厉剖析证明、优化工艺流程、改造设备设备。将3号接连重整、芳烃等设备低温热媒水送至异丁烷设备作热源。运转标明,制品塔进料温度上升20℃左右,低温热媒水温度下降约22℃,瞬时流量每小时约800吨,“一升一降”,节能显着。
一起,异丁设备蒸汽所发生的凝结水,其余热也被收回运用作加热源,然后再排至凝结水体系,从细节上挖潜节能,防止动力糟蹋。攻关小组还施行了焦化、加氢裂化等设备的热媒水供应各气分设备换热节能。
“现在,公司三路热媒水余热交流量2900吨/小时,下降蒸汽耗费超越130吨/小时。本年前9个月节省低压蒸汽约80万吨,降本超亿元,这是公司低温余热运用功率最高的一种方法。”技能质量部副总工程师张爱萍快乐地介绍。
10月28日9:30,金陵石化3号常减压设备减四线油,由进蜡油加氢罐区改为直供渣油加氢设备后,温度从100℃提高至210℃,坚持稳定。
多年来,因为规划和出产操作的原因,该公司大都设备出产的物料进入下流设备前,先要通过冷换设备,将高温物料冷却至100℃以下进入中心罐区,再送入下流设备,形成动力糟蹋,并且耗用设备多,添加水电费。为此,公司改动多年不敢干的情况,安排节能攻关组全面整理不合理直热供料流程,紧密测算、改进设备、优化流程,并树立直热供料监测体系,实时盯梢运转参数,出现异常及时处置,抓实直热供料余热回用。
公司先后施行1号催化裂化到3号焦化的油浆料直热供料,油浆温度上升50℃;2-4号常减压设备减压渣油直供焦化、渣油等下流设备,焦化料温度上升约16℃; 3号常减压设备减四线油直供渣油加氢,减四线号渣油加氢设备精制渣油悉数直供三套催化设备,渣油温度上升约30℃,等等,节省了很多的动力。
“现在,公司物料间直供率和热供率平均由本来的40%提高到现在的90%左右。本年前三季度,下降能耗相当于节省标煤1.5万吨。”张爱萍说。
“发电机组油泵出口油压1.1兆帕,油冷器出口油温32℃,凝气器液位36厘米,正常。”10月28日15:30,水煤浆净化组成工区外操夏勇存,在低温热发电机组巡检时对答。
近年来,该公司运用低压蒸余热发电节能。水煤浆设备出产时会发生充裕蒸汽,曩昔没有正真取得很好运用。2014年,该公司施行技能改造,在水煤浆水处理工区增设低温热发电机组,收回余热发电节能。为了充沛高效发电,设备人员精心操作,依据蒸汽余量改变,及时优化工艺参数;展开常见故障剖析、难题处理等内容训练,提高员工操作水平,保证机组安稳高效运转,力求多发电。现在,该机组年均发电约400万千瓦时。
本年。该公司在原有低温热发电的基础上,又新建一台功率更大、功率更加高的低温热发电机组。7月29日,技能人员在完结发电机空载、励磁空载特性、同期特性等要害实验后,发电机组发电并网一次成功,每小时发电约2500千瓦时,节能显着。
一起,该公司在加热炉烟气余热收回上狠下功夫,设法下降排烟温度节能降耗。但烟气露点腐蚀温度是下降排烟温度的瓶颈,攻关组对燃猜中总硫含量施行攻关,成功将燃料气总硫降至合理规模,坚持烟气中硫氧化物含量小于20毫克/米3,并选用新式空气预热器,下降烟气温度至90℃以下,坚持加热炉功率超94%,全力下降燃料气耗费。现在,该公司三套常减压、焦化、加氢裂化等首要设备均施行了加热炉烟气余热收回。
“经测算,每年约余热发电2100万千瓦时、削减加热炉燃料气耗费4000吨。本年1-9月,累计发电超600万千瓦时,同比添加一倍,削减加燃料气耗费3000吨左右。”张爱萍说。(陈平轩)